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精准补偿每一个微米的误差。
    曝光。
    显影。
    硅片上的线条清晰锐利,边缘笔直。
    刻蚀环节,BOE槽液控温稳定在三十五度。
    第一批硅片过检,沟槽完美。
    陈默回头冲林希竖了个大拇指。
    直到离子注入。
    长安771所支援的国产离子注入机是十年前的老型号。
    苏佩兰和王铁山两个老师傅在机器旁边守了一天一夜,反复调整参数。
    打出来的硅片,送到显微镜下一看。
    掺杂深度分布不均匀。
    有的区域深了,有的区域浅了。
    像一块没发好的面,有些地方鼓着,有些地方瘪着。
    直接后果:芯片漏电。
    测试探针扎下去,电流一路跑偏,根本锁不住。
    苏佩兰试了七组参数,全部失败。
    “机器太老了。”
    她摘下防尘面罩,额头上全是汗。
    “束流不稳,真空也拉不到位。”
    车间里的气氛沉下去了。
    光刻过了,刻蚀过了,偏偏倒在了最基础的掺杂上。
    林希站在注入机旁边,手扶着冰凉的金属外壳。
    他闭上眼睛。
    脑海中,直播间的弹幕已经开始翻涌。
    【离子注入!关键参数来了!!!】
    【我查了771所这批机器的资料——核心问题是束流电流太低导致注入时间过长,硅片在真空腔里受热不均匀!】
    【解法很简单但很反直觉——把束流电流提上去!10mA!加速电压拉到50keV!让注入时间缩短,减少热积累!】
    【最关键的一步:真空度!必须拉到10的负5次方帕斯卡!不然残余气体会和离子束发生散射,杂质分布肯定不均匀!】
    【对!这台老机器的分子泵其实能达到这个真空度,但出厂预设太保守了,得手动调旁通阀把抽速拉满!】
    林希睁开眼。
    “苏师傅。”
    苏佩兰回头。
    “束流电流调到10毫安。”
    “加速电压拉到50千电子伏特。”
    苏佩兰愣了一下。
    “电流10毫安?”
    “这台机器设计上限才8……”
    “旁通阀全开,把真空度拉到10的负5次方帕。”
    林希的声音很稳,
    “抽速够了以后,束流不会散。”
 

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