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    新的挑战开始了。
    纺织厂的工程师们对羽绒的特性最初并不了解,提出的面料方案要么过于稀疏容易钻绒,要么过于厚重板结失去轻盈优势。
    林雅则需要学习纺织面料的基本知识,将她对填充物性能的需求,转化为纺织行业能理解的技术参数:纱支、密度、经纬向强力、透气量、静水压……
    他们一起设计对比试验:用同样的绒朵,填充进不同密度、不同材质的小样布包里,进行模拟穿着摩擦测试、拍打测试、甚至简单的洗涤测试。
    少年研发团有了新任务:记录每个样包的钻绒根数、绒朵状态变化,并用林雅自制的简易“保暖测试仪”测试保暖度变化。
    所谓的保暖测试仪,其实就是不同夹层、内置温度计的木箱。
    他们叫这个名字的时候,喊得很大声。
    似乎这样更显得他们是科研团队。
    很快,六贺也意识到在科研工作中,失败是家常便饭。
    一种涤棉混纺面料防钻绒很好,但透气太差,模拟出汗后内里潮湿不易散失;
    一种高支纯棉面料手感舒适透气,但耐磨性不足,摩擦一段时间后就有绒丝钻出。
    车间里,纺织女工们好奇地看着这些“奇怪”的布包被反复测试、拆解、记录。
    争论也时常发生。
    纺织厂的工程师认为应该优先保证面料牢度,建议增加厚度或涂层;
    林雅则坚持必须在保证基本防钻绒和耐磨的前提下,最大限度追求轻薄和透气舒适。
    在这种情况下,冯厂长往往是关键的调解者和技术突破的推动者。
    他凭借丰富的经验,提出尝试改变纱线捻度、调整经纬密度配比,甚至试验一种特殊的、轻微扎光整理工艺,在不明显增加厚度和重量的前提下,提高面料的表面致密性。
    十天后,联合试验小组的成果也开始显现。
    一种以高支精梳棉为经、涤纶短纤为纬,采用特定密度和轻微扎光处理的混纺织物,在防钻绒、透气、轻量化和耐用性之间取得了最佳平衡。
    它不像劳动布那样粗硬,颜色也摆脱了灰蓝的单调,有了藏青、军绿等几种选择。
    面料问题取得突破的同时,填充工艺也需要升级。
    小规模手工处理无法满足未来可能的生产需求。
    林雅借鉴后世经验,绘制了简易的“羽绒分毛机”和“洗涤甩干一体机”的原理草图。
    山上的陈工再次下山,他把林雅图纸上的东西,全部化成

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